当前位置: 首页> 研究动态> 火电厂脱硫废水水质不达标原因分析及处理措施
  • 火电厂脱硫废水水质不达标原因分析及处理措施
  • 2023-06-05 13:39:33
  • 摘要:针对化学沉淀法处理烟气脱硫废水存在的问题,本文结合实例,分析了经处理后脱硫废水水质仍未达标的原因,并从运行调整、设备系统改进等方面提出了相应的处理措施。以期为电厂烟气脱硫废水处理提供一些参考,确保电厂烟气脱硫废水处理成效,提升电厂废水利用率。



    关键词:脱硫废水处理;水质不达标;处理措施


    随着脱硫技术的应用,大气污染现象得到缓解。石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术是当前世界上技术相对成熟、使用业绩最多、运行状况最稳定的脱硫工艺。我国大部分电厂采用这种脱硫技术脱硫,然而,该工艺产生的脱硫废水中含有的悬浮物、氟离子和CODCr等污染物是国家环保标准中要求控制的一类污染物。如果脱硫废水水质不达标,将会对环境造成巨大危害,因此,对石灰石-石膏湿法烟气脱硫废水的处理展开探讨十分必要。


    1脱硫废水处理系统工艺


    某电厂采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫废水处理的分析技术,脱硫废水处理采用化学沉淀法,处理工艺流程如图1所示。



    图1脱硫废水处理系统流程


    脱硫废水进入沉降池沉降后,首先经过曝气池曝气,降解还原性物质,然后进入中和箱,加入5%石灰乳搅拌,pH值升高,去除氟化物和易形成氢氧化物沉淀的金属离子后,自流至沉降箱,在沉降箱加入有机硫以去除其它重金属离子后再自流至絮凝箱,在絮凝箱絮凝沉淀,泥水分离后的上清液自流至清水池进行pH值调节,最终处理合格后排入工业废水处理系统或回用,下部污泥由输送泵输送至压滤机脱水,污泥外运。


    2处理出水水质不达标原因分析


    脱硫废水处理系统出水水质应满足DL/T997要2006《火电厂石灰石要石膏湿法脱硫废水水质控制指标》要求:悬浮物的质量浓度不大于70mg/L,CODCr的质量浓度不大于150mg/L,氟化物的质量浓度不大于30mg/L。


    在实际运行过程中,该电厂脱硫废水处理工程多次发生出水悬浮物、CODCr和氟化物超标的情况。


    2.1悬浮物超标


    脱硫废水悬浮物质量浓度高,大部分在10000mg/L以上,主要成分为石膏颗粒、二氧化硅、铁和铝的氧化物[1],预处理需要一定的沉降时间,才能有效降低后续处理系统的压力。取该厂脱硫废水在实验室中做小型试验,结果如表1所示。


    表1脱硫废水沉降试验



    从试验可以看出,120min以上的沉降时间可使脱硫废水悬浮物浓度下降99%以上。但该企业脱硫废水处理系统曝气池和沉降池设计为一个整体,总容积仅400m3,中间有隔墙将之一分为二,当沉降池水位高过隔墙后,上部清水自流至曝气池,相当于实际用于沉降的有效容量只有200m3。


    曝气池深3.5m,系统自动运行时水位为2.5m时启动废水泵,水位为1m时停运,即系统自动运行时只有约80m3的缓冲空间。设计脱硫废水排放量为20m3/h,峰值排放量远超该数值,基本没有沉降时间。导致后续澄清器负荷过重,引起部分悬浮物在澄清器斜管上部随出水进入清水池,导致出水悬浮物超标。


    2.2氟化物超标


    通过加入石灰乳升高脱硫废水pH值是降低脱硫废水氟化物的关键因素之一。取该企业脱硫废水在实验室做小型试验,结果如表2所示。


    表2脱硫废水pH值和氟化物关系试验



    当脱硫废水pH值升高至9.0~9.5时,氟化物去除率可达70%以上,试验证明要进一步升高pH值,需要投加更大剂量的石灰乳[2]。某厂实际运行时初期均可通过石灰乳计量泵自动加药系统使pH值上升至9.2以上,但由于石灰乳计量泵输送管道布置和冲洗程序设计不合理,随着时间的延长,石灰乳加药管道和计量泵堵塞频率越来越高,研究发现堵塞情况大部分在石灰乳计量泵切换运行时发生,即备用泵刚投运时最易发生加药管道堵塞。


    究其原因就在于工业水冲洗仅针对运行侧管路,备用侧未进行冲洗。石灰乳计量泵运行不正常,无法维持中和箱pH值大于9.2,导致出水氟化物超标。


    2.3CODCr超标


    废水中除工艺水带入部分有机物外,CODCr大部分反映的是其中还原性物质如连二硫酸盐、亚硫酸盐的含量,含量较高而且不稳定[2],这些还原性物质较易氧化,曝气池和清水池曝气可以明显降低出水CODCr浓度。但是该企业的曝气池曝气管道投运不久便有破损,导致曝气不均匀,大部分废水未曝气。


    同时由于脱硫废水中氯离子的质量浓度高达10000mg/L以上,对CODCr的测定产生极大干扰,试验发现高氯离子低浓度CODCr水样经稀释后,即使采用HgSO4掩蔽氯离子,测得水样的CODCr值仍偏大,并且误差随着氯离子浓度的增加而增大。以上两点造成脱硫废水出水CODCr超标。


    3处理措施


    (1)新建沉降池,降低脱硫废水含固率。原来设计沉降池无法满足沉降要求,根据现场实际情况,独立新建了2座各300m3沉降池专门用于缓冲预处理,系统流程修改为脱硫废水来水首先进入新建沉降池,沉降后上部清水泵送至曝气池。


    2014年投运,自动程序设计2座沉降池轮流切换运行,如1号池高液位后进水自动切至2号池,同时1号池脱硫废水沉降3h后由输送泵自动输送至曝气池进行后续处理,沉降池内底部污泥通过输送泵送回脱硫塔。改造后脱硫废水澄清器负荷大大降低,混凝剂和助凝剂加药量明显下降,出水悬浮物的质量浓度稳定在20mg/L以下。


    (2)对石灰乳计量泵出水管路和运行程序进行改造,保证石灰乳计量泵正常运行。


    2台石灰乳计量泵出口管道均较长,垂直布置,这样的设计在设备停运时易引起石灰乳在管道内沉积,尤其是备用泵的出口管道。2013年下半年进行了管道布置的修改,其中一段垂直管改成水平管,有效降低了药液沉积。


    同时2013年下半年进行了石灰乳计量泵冲洗程序的修改,添加了备用泵管路的冲洗步骤,时间为2min,增加了运行泵和备用泵2段管路同时冲洗步骤,时间为1min。为防止石灰乳计量箱出口管堵塞引起计量泵无料运行损坏,还添加了计量箱出口管冲洗步骤,时间为1min。


    经过以上2点改进,设备运行至今未发生过石灰乳加药管道和计量泵堵塞,脱硫废水中和箱pH值稳定在9.2以上,系统出水氟化物的质量浓度小于10mg/L。


    (3)对曝气池曝气管进行优化改造及对CODCr测定方法进行优化。


    针对曝气池曝气管破损问题专门进行了优化设计,更换了曝气管材质,在管道上均匀开孔,并在接口部位进行加固,于2014年初完成更换,使曝气池曝气均匀。同时为消除氯离子干扰,对CODCr的测定方法进行比较验证,结果如表3所示。


    表3脱硫废水出水CODCr测定试验



    通过在分析水样中加入硝酸银和硝酸铋联合掩蔽,根据水样氯离子浓度的不同,测定结果较未加掩蔽剂前降低程度不同,确保了测定数据准确可靠,解决了脱硫废水处理系统出水CODCr超标问题。


    4结语


    脱硫废水处理系统是电厂不可或缺的重要组成部分,在脱硫废水处理系统初始设计期间要根据实际情况对沉降池,石灰乳计量泵出水管路和运行程序,曝气池曝气管和CODCr测定方法等方面进行优化改造,保证脱硫废水经处理后的出水水质达标,其中的各类污染物含量符合脱硫废水水质控制指标的要求,不会对环境造成危害。


    参考文献:


    [1]李正金.石灰石湿法烟气脱硫废水处理工艺探讨[J].现代工业经济和信息化.2014(20)


    [2]马久力.火电厂脱硫废水处理系统方案的研究与设计[J].人才资源开发.2015(10)


    来源:《基层建设》 作者:许宇川